注塑件表面缩水怎么解决?20个案例随你看!

注塑件表面缩水怎么解决?20个案例随你看!

8.检讨射出压缩

9.对产品进行设计变更。

解说:

方案一:通过调整冷却水路设计进行解决。如图所示。

A部与模具较近,B部较远,并且流通相同温度和相同水量。A部较粗,B部较细,流动相同温度水。

方案二:对成型件形状进行设计变更。如图所示。

三. 缩水不良实例一:

1. 基本信息:PC组合透明块,缩水不良

2. 现象描述:保压时间不够出现缩水,只是靠增加射压容易导致毛边

3. 改善:加大保压时间(以6MPa的保压压力,保压至7秒以上,缩水问题好转)。

保压时间3秒时有缩水。7秒时无缩水。

解说:如何确定正确的保压时间:

1. 将保压时间特意设置稍长。

2. 将保压徐徐上升,寻找不出现缩水的压力。

3. 保压压力确定后,将保压时间逐渐减短,寻找浇口封胶时间。此时可以不断确认成型件外观和成型件的重量等。

4. 将保压时间定格为:浇口封胶时间上下浮动范围的1~2sec左右。

如何查找浇口封胶时间?

为了寻找浇口封胶时间,可以采取逐渐改变保压时间观察成型件重量变化。大体如下图所示。

外观状况来讲:7sec时较好,从分析图上来看封胶时间为8sec。

要求尺寸精度的情况下,将保压时间设定在产品重量变化较为波动的时候,当受到外界很少的不稳定因素影响,尺寸波动就有可能会变的很大。这种成型件的情况下,按照下图的规律,可以将浇口封胶时间设定为8秒+浮动变化1sec安全值=9sec。如图所示

缩水不良实例二

1. 基本信息:ABS Case缩水不良

2. 现象描述:(1)即便送选择最大的射出压力进行成型,在成型件背后有Rib的地方还是会出现缩水。(2)如图2所示,浇口截面积变小,造成压力损失大,Rib部的背部的保压难以起到作用,由此出现缩水。*潜进胶浇口穴径小,浇口延伸部位较细。由此造成压力损失大,封胶时间短,保压控制失效。如图所示。

3. 改善历程:将浇口Dummy部的直径由3mm增加到4mm。由此浇口截面面积增大,压力损失减小,缩水问题得到了解决。如图所示。

缩水不良实例三

1. 基本信息:PE,Holder(汽车部品)缩水不良和蛇纹不良。

2. 现象描述:采取加大射出压力的方案,缩水仍不能解决。为了让树脂压力充分起到作用,将浇口厚度增大出现好转。但是需要进行浇口的后加工,所以人力浪费成为了新的问题。

3. 改善历程:将浇口的形状和位置进行了设变,由此缩水得到了彻底的解决。蛇纹不良也减轻,成型件外观更漂亮。另外,由于使用潜进胶方式,所以浇口后加工问题也同时得到了解决。如图所示:

4. 备注:在该案例中,采用边进胶进行成型时,缩水难以解决。为了能够让出现缩水的区域的树脂压力充分起到作用,浇口设变为潜进胶方式。通过该设变,缩水问题得到解决的同时,产品外观状况也有很大的改善。浇口后加工处理问题也得到了解决。

缩水不良实例四:

1. 基本信息:PA6,电器产品Case 缩水和毛边不良

2. 现象描述:Rib部位的产品表面有缩水。作为解决缩水的对策,调高了射出压力。但是仍不能彻底解决,而且出现了毛边。*PA树脂在熔融状态下其粘度较低,提高压力只会增加出现毛边的风险,不能真正彻底解决缩水问题。

3. 改善历程:由于增大射出压力后会出现毛边,所以降低了缩水部位的肉厚。由此,外观变好,采取较短的保压时间即可。由此C/T也得到了提升。

4. 补充说明:为了最大限度的防止缩水不良的产生,在产品设计阶段,成型技术人员和模具技术人员进行密切的商谈和检讨非常重要。

缩水不良实例五:

1. 基本信息:POM链条,缩水不良,毛边不良和蛇纹不良。

2. 现象描述:在成型件的背部有较大的Rib,并由PL毛边。以较低的射出压力进行成型,产品外观出现缩水。另外,还有蛇纹不良的发生。

3. 改善历程:采取两段保压进行对策。第一段保压设定低些,目的是固化流动表层。二段保压高些,以解决缩水不良。此时第一段保压的时间成了关键。如果过短,树脂流动表层被破坏,PL溢出毛边。如果一段保压过长,引起浇口封胶,第二段保压不能起到保压作用,缩水不良难以解决。所以此时的一段保压和二段保压的切换时机成为了关键所在。

如图所示

缩水不良实例六:

1. 基本信息:PMMA水瓶缩水不良

2. 现象描述:点进胶的浇口截面积较小,到水瓶的把手部位(肉厚较大部位)的距离远。即便加大射出压力缩水仍然不能解决,毛边逐渐发生。试图将模温调低,缩水状况虽然减轻,但产品内部出现真空泡。

3. 从常规手段上看,通过增加射出压力来解决,但产品把手部位射出要依存性难以达到,反而出现了毛边。模具温度上下调整后仍无变化。由此,为了能够让产品慢慢进行冷却,将冷却时间放短。最终,缩水和气泡得到解决。但是在把手部位出现了变形。变形量在产品设计上能够被客户接受,所以该问题就这样得到了解决。

解说:为什么缩短了冷却时间,能够解决缩水和气泡问题?

充填至母模型腔的树脂固化、收缩的过程中,当射出压力不能充分达到的情况下,产品肉厚较大的部位就会出现缩水。射出压力难以达到的部位,树脂和模具表面没有充分接触,树脂温度很难降低。相反,和模具接触的部位,收送进行快,其收缩量从温度较高的树脂部位补充。其最终结果是缩水不想更加严重。振业注塑认为当冷却时间变短后,成型件整体逐渐冷却、收缩。极端收缩的部位消除,所以起泡也不容易发生。当成型不良出现时,一味地固守常规做法有时很难解决实际问题。

所示不良实例七:

1. 基本信息:PMMA汽车尾灯缩水不良

2. 现象描述:该成型件较长,超出台盘长度。用直压式锁模进行成型作业时,成型件的末端容易出现毛边。用曲轴式锁模装置时,容易在成型件中部出现毛边。由此得出:锁模机构的不同,毛边所出现的部位也不一样。在这个案例中,通过使用某公司的曲轴式650吨锁模装置,缩水和毛边问题得到解决。外部加工制作时,虽然使用相同的650吨直压式锁模装置,但毛边仍然在产品末端出现,难以得到良品。当出降低射出要控制毛边时,在Rib部出现缩水不良。如图所示

3. 改善历程:在模具的上下部位塞入垫片,最终不良得到了解决。

垫片的作用是让模具中央部位形成浮动状态,受到射出压力影响,利用模具翘曲力,形成自然的射出压缩效应。由此,成型件的中央部位的Rib缩水得到解决,远端的毛边通过垫片得到了控制和解决。也就是说令其产生曲轴式锁模机构的效应。该案例最终通过对模具的改造得到解决。如图所示。

4. 备注说明:直压式锁模机构OK,曲轴式锁模机构不良。相反,曲轴式锁模机构OK,直压式锁模机构不良的情况也有。

原因是由于:直压式锁模装置在台盘的中央部位产生锁模力,曲轴式锁模机构时在拉杆附近形成锁模力。振业注塑汇认为有时必须从机械的构造特征加以考虑。多角度分析和检讨至关重要。

缩水不良实例八

1. 基本信息:PMMA Case缩水不良

2. 现象描述:使用锁模力为70吨(螺杆直径为32mm、最大射出量115g:GP-PS)的成型机,能否成型出重量为179.6g,肉厚17mm的成型件,进行了试做。出现的主要问题点,如下所示:

(1)射出量不够,为了解决此问题,试图用Flow Molding+射出成型的方法加以解决。

(2)成型件的肉厚为17mm,能否避免在产品的拐角部位出现缩水,进行了测试。

如果只考虑拐角部位,肉厚有较大变化。由此,稍微往里一点就出现缩水。对如何消除该部位的缩水进行了验证。如图所示。

3. 改善历程:使用一般成型的方法,肉厚17mm的拐角部位缩水不能解决。所以采用Heat&Cool(模具温度120~85度)的方法得到了解决。C/T为6分钟。此时的热冷控制程序很重要。

4.备注说明:树脂被充填至模具型腔后,成型件表面温度和内部温度基本相同。但是随着冷却时间的推移,就会出现如图所示的状况,成型件表面温度和内部温度差值逐渐增大。另外,成型件各部位冷却速度不同会造成缩水和气泡的发生。因此需要考虑如何将冷却速度的差消除到最小。

由此,在材料玻璃转化点温度上设置少许的时间差,将成型件表面温度和内部树脂温度差值最大限度的缩小。成型件表面温度达到玻璃转化点温度以后,则开始降低温度。如图所示。

其它的缩水不良应用对策

1. 成型件保持肉厚均一很重要。(如下图)

2. Rib部位的缩水不良通过如图2的设计加以解决(如下图)

3. 使用部分压缩解决缩水不良的实例。射出压缩法对缩水不良有一定效果。当成型件较为复杂时,可采用部分压缩法。

(射出完了后或者从充填中途使用旋切浇口,通过对肉厚部分部位进行压缩,来防止缩水的发生)。距离浇口较远的肉厚部位采用该方法更加明显。

部分压缩手段的原理如下图所示,使用顶针回路,利用选切浇口机构的方法。如果是在浇口部位使用可以通过浇口旋切机构来实现。下图2是浇口旋切机构的应用实例。如图所示

浇口压缩机构(二次顶出)应用实例

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